年前團隊接到一項全新的設備集成任務——初次實現了國產固體燃燒裝置與ABB GLA132-CCIA2碳同位素分析儀的聯用。
這是公司初次涉足此類集成項目,無可直接套用的現成方案。面對內容相對簡略的設備說明書,團隊一方面自主摸索,另一方面與廠家保持密切溝通,逐步理清燃燒模塊的運行邏輯與調試要點。
初步嘗試遇阻
初期方案思路直接:將燃燒模塊生成的樣氣導入分析儀單一氣路。然而測試結果表明,燃燒模塊輸出的樣氣壓力遠未達到分析儀的進氣需求,設備頻繁觸發氣壓不足報警,數據可靠性亦受到影響。

壓力滿足,平衡打破
針對氣壓不足問題,團隊在氮氣輸出端增加了一條直通分析儀的補充氣路,以穩定設備進氣條件。此舉雖解除氣壓報警,卻又引發新的矛盾——分析儀內置抽氣泵抽力過強,導致燃燒爐內反應后的樣氣尚未完成吹掃,便被氮氣主路提前帶走,燃燒模塊內部的氣流平衡遭到破壞。
關鍵突破:一個泵撬動全局
連續兩次嘗試未果,促使團隊對氣路設計進行更深度的復盤。在前輩工程師指導下,燃燒模塊樣氣輸出端增設了一臺小功率隔膜抽氣泵,通過獨立控流,確保燃燒室吹掃與樣氣傳輸互不干擾。
這一調整成為項目走向穩定的轉折點。后續測試中,分析儀氣壓平穩,燃燒艙內氣路運行正常,整套系統初次實現穩定聯調。

數據驗證:從調試到落地
氣路方案確認后,團隊對系統各節點流速進行全面標定,并初次加入實際樣品,開展全流程燃燒測試。當穩定、可重復的碳同位素數據呈現在屏幕上時,所有調試過程中的反復與付出,均得到切實回報。
從氣路不通到系統穩定,從數據波動到精準可測,團隊在摸索中積累經驗,在試錯中逼近正解。此次項目不僅拓展了公司分析系統集成的能力邊界,也再次印證:技術突破源于對每一個細節的持續打磨。
